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| 【劳动最美】检修车间里的技术能手---介绍洗煤厂机修车间主任李志国
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发布日期:[2015/4/17 9:55:35] 信息来源: 本网通讯员 洗煤厂 于立平
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李志国是洗煤厂机修车间的一名车间主任,更是车间里的技术能手,他在当前设备备品备件不到位,缺乏材料物资的情况下,带领车间人员自己创造条件,边工作边摸索,合理改造了高频筛回水管路、脱水筛裂纹、利用废旧油缸、跳汰机给煤机,由他负责检修的该厂新老系统两套设备始终确保了主提主运畅通,为洗煤厂安全生产提供了强有力保障。 李志国说,洗煤厂检修工作天天和设备打交道,是拖、拉、抬、扛的力气活,更是个技术活。为了提高大家的维修技术水平,我经常组织车间人员探讨检修过程中遇到的问题,不断的摸索总结,这样以来,大家伙的维修水平提高了不少。 去年该厂因入洗原煤粘度大,在缓冲仓形成积煤,造成设备运行时间长,入洗原煤无法满足生产需要,再开启备用返煤皮带方可满足生产需要,但是这样就提高了洗煤厂人力物力的投入,对煤质稳定影响较大。针对这一情况,他和检修车间技术骨干一道对给煤机加大给煤机倾角,由原来的-5度调整为-15度。调整给煤机后座,减震簧底座重新加工改造,这些小技改使改造后的给煤机使用效果较好,有时一台给煤机就能满足生产需求,主厂房洗煤设备洗同样产量原煤可每天减少开车时间3小时,节约电费1500度,同时对稳定床层确保精煤指标有较大帮助,减少了人力、物力投入,保证生产任务的顺利完成。这项技术改造获得被公司工会推荐到肥矿工会“三新十小”活动评比并获得了二等奖。 进行技术革新,节约每一分钱、每一份材料,是李志国始终坚持的工作作风。在困难时期这种工作作风尤为可贵。今年厂维修工在设备巡检中发现高频筛上有较大的杂物出现,导致高频筛筛网、离心机筛篮损坏严重,经仔细排查,最终发现集中水仓是源头。厂班子立即成立以李志国为首的攻坚小组,他潜心研究,决定在煤泥筒上方,集中水仓循环泵的出水口加一道篦子。经现场实际测量,在不影响生产的情况下,两天时间内就成功解决了杂物直接进入煤泥筒的隐患。经过一段时间的运行,效果十分理想。通过加这道篦子,高频筛筛网由原来的五天更换一次延迟到十天更换一次。一个月四台高频筛就能节约筛网二十四张,每张筛网近千元,每月可节省材料费两万余元。这一技术创新使两台离心机每月还节约五千元一个的筛蓝,两项合计每月共节省了25000元。这一技改项目又一次成了洗煤厂厂技术降本提效的亮点,并受到公司领导的好评。 李志国总是说,每项技术革新的背后都是在日常工作中的经验中探索、总结出来的,只要在工作中不怕苦、不怕累,干工作时多用心,就会发现技巧,少走弯路。
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