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洗煤厂小改革创出大效益

 

发布日期:[2015/8/27 10:30:29]   信息来源: 本网通讯员 洗煤厂 于立平

 
  
    面对严峻的经济形势,洗煤厂紧紧围绕“降本提效、提质提效”的工作思路,适时调整工作策略,强化生产管控,为开出降本增效的“良方妙计”,该厂专门组织维修人员到车间现场“把脉问诊”,积极听取意见建议,认真梳理并查找出制约洗煤工艺的各类问题和难点8并积极制定措施,加以整改落实,有效解决了影响和制约洗精煤生产的薄弱环节。
    为鼓励员工小改小革、节支降耗,该厂广泛开展合理化建议等活动,集思广益,挖潜增效,在创新项目上算好投入产出账,向成本要效益,提高运行质量。机修车间车间主任李志国在工作中发现,由于原煤粘度大容易在缓冲仓形成积煤,造成设备运行时间长,入洗原煤无法满足生产需要,同时又对煤质稳定影响较大。针对这一情况,李志国提议对给煤机加大给煤机倾角。这一小技改使改造后的给煤机使用效果较好,洗煤设备洗同样产量原煤每天可减少3个小时的开机时间,电费能省1500度,对稳定床层确保精煤指标也有较大帮助,大大减少了人力、物力投入。
    针对提升上井的原煤中含有大量其他矿物,煤质极不稳定的实际情况,为了保证洗精煤产量和质量,这个厂从优化洗煤工艺入手,提高运行质量,他们把洗精煤分为电煤、2#精煤、1#精煤三种煤种。结合个别时段原煤煤质较好,上浮较高的实际情况,根据分选不同的煤种对操作方法进行及时调整。在洗1#精煤时,适当减小风量,加快频率,使物料在床层中快速分选;加工电煤时,减小频率,加大风水量和给煤量,减小排料量;洗2#精煤时,调整好风水量及排料量,适当减少三段排料的排料量,从中煤中提取一部分精煤,这一技改乡项目极大的提高了精煤回收率。
    近期,这个厂又有一批技改项目不断涌现。检修车间在保持全厂设备正常运行的基础上,配合厂家补充、完善了集控系统,由于新老厂房跳汰机、精煤皮带机尾、中煤仓没有纳入监控,出现问题发现不及时,是集控操作的盲区,改造后将使全厂的生产系统更加合理,便于集控操作,更好的服务于生产。同时,该厂发现老厂房二层两台离心机共用一个操作平台,容易引发共振,对设备部件造成严重损害,通过探讨、研究,提出了改造离心机平台的改革方案,把平台一分为二,一台离心机一个平台,方案实施后减少了共振现象,延长设备使用寿命。单位减员后人员紧张,一人需盯多个岗位,返煤机头岗位到入洗皮带岗位需绕行约5分钟,加设人行梯后,可直接到达岗点,有便于员工巡检节约了时间。
    一系列小改小革、技术创新项目的立项实施,不但减少了各个生产环节存在缺陷、漏洞,降低了生产成本,而且大大提高了生产效率,取得了较好的经济效益。
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