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【先模典型风采录】退休不退志 立志创新做贡献-记集团公司“工匠精神奖”获得者李丙泉先进事迹

 

发布日期:[2018/3/15 16:49:34]   信息来源: 本网记者 董艳 通讯员 李玉 王金峰

 
  

    李丙泉是煤炭经贸公司拣选厂机电维修班班长。总从生产一线退休,来到拣选厂任班长8年来,他退休不退志,一心为企业着想,特别是学习“三个文件”以来,他立志创新,带领本班组一班人,对拣选厂的生产系统进行了改革创新,节省了大量人力物力,产生了较好的经济效益,做出突出贡献。

    “既然公司相信咱,咱就要干好,在改革创新的道路上继续向前。”他是这样说的,也是这样做的。工种中为了提高效率、降低成本,他利用以往所学,在设备工艺的改造上下功夫,想办法,开展了大量的技术创新活动。为了提高次煤产量,他专门在矸石皮带系统上,设计制作了一筛子,把矸石中的细末筛出来,作为次煤销售,每月从矸石中筛出末煤1500多吨,增加效益15多万元。为缓解拣选厂人员退休,造成人员比较紧张的现状,他先后设计制作了矸石自动翻车系统、洗矸自动翻车系统,为保护矿车,减轻劳动强度,设计安装了水车磕车系统,这些系统的投入运用,极大地缓解了人员紧张的局面。他奇想煤泥水中的“宝贝”,心想如果能提取煤泥水中的末煤,配到精煤或电煤中效益一定非常好。于是决定自主建造煤泥水回收末煤系统。他带领拣选厂维修班的同志及充分发挥修旧利废、节支降耗的优势,利用闲置、废弃的设备材料,最大程度降低建设成本。并在大煤场维修班大力支持帮助下,经过两个两个多月的奋战,克服没有现成的经验,边学习、边制作、边改进、边施工,加班延点,使系统投入使用,效果非常好。再此基础上,集团公司筹建了二期、三期煤泥水回收末煤系统,效益非常显著。他还带头做好矸石运输系统的大改造,通过反复研究,反复对比改造方案,带领本班组人员加班延点,不怕苦、不怕累,并利用一些废旧材料,自已制作安装皮带,改造矸石放仓口,经过近两个月的努力,使这项大系统改造成功,而他本人体重也瘦了近10斤,这项改革创新受到集团公司领导的一致好评。2017年10月份他又对该系统进行了进一步完善,重新启用顶层人工拣选块煤,在块煤仓下设计一部被戏称为查庄矿历史上最短的皮带,把块煤输送到矸石皮带上,用汽车运到拣选厂,使该系统得到进一步优化,效果达到最大化。

    2017年下半年以来,随着国家对环保的高度重视,持续采取高压政策,周围的小煤厂受到冲击。特别是粉砖料的小煤厂全部被停产,纷纷关门。致使我公司的矸石、洗矸等副产品,堆积成山,采取5/吨的低价销售策略,也无人问津。而一些砖厂买不到砖料而着急,砖料也由20多元涨到了近40元。经过班子多次讨论研究,认为充分利用拣选厂的场地,自已上一套粉砖料系统,不仅解决堆积如山的矸石、洗矸,而且有可观的经济效益。经过多次考察,他带领拣选厂创新工作室的同志们,一边学习,一边研究,一边设计,一边制作,终于建成一套粉砖料系统。这套粉砖料系统由四部4KW的皮带构成闭路循环。一部皮带把矸石输送到160KW的粉碎机,再用一部皮带把破碎的料输送到5.5KW的转筛,通过转筛的旋转,把细末筛到一部皮带上输送到成品区,而颗粒度较大的又通过一部皮带重新进入粉碎机进行破碎,从而形成了闭合循环。这套系统不仅将解决拣选厂堆积好山的矸石、洗矸等副产品还将增加了经济效益。据测算,每月加工1.5万吨砖料,全年增加创收近500万元。

    由于拣选厂车辆使用年限较长,近几年来未投入新铲车,铲车故障率较高,影响洗矸翻矸效率,且用人员多、铲车端运环节复杂且跨铁路运输不安全。同时人员多接近退休、提前改造,将解决人员短缺问题的矛盾。接到这一任务后,他反复到现场进行测量、计算,提出了多种方案进行选择。在集团公司领导及有关兄弟单位的大力帮助下,制作安装了一部长约75米的45KW的皮带,并将洗煤厂的新老洗煤系统洗矸出料口进行改造,直接把洗矸输送原矸石电厂的一处空闲场地,进行起高码堆。这套系统投入运行节省了电机车等运输环节,又节省了人力6人,而且每年可节约各类费用近100万元,用一条皮带改写洗矸用矿车运输的历史。

    虽然李丙泉是一名退休员工,但他从来不把自己当成已退休的,也不是倚老卖老,混沌度日,而是全心全意地为企业改革发展、盘活效益积极想办法、出主意,在岗位上创新创效,展现着一名老矿工的高尚情怀。


 

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