煤炭经贸公司始终把握学习、研究、创新的创建方向,特别是与集团公司三创活动相结合,坚持以问题为导向,带着问题学,把功夫下在研究解决实际问题上,确立攻关项目,大力实施了一系列系统自动化改造创新和小改小革,既减少了人力物力又提高了安全工效,学习工作化、工作学习化在煤炭经贸公司得到了很好的体现。
改造洗矸运输系统降本提效。在工作中煤炭经贸公司发现洗矸系统虽经改造,但是必须由汽车运输倒运到现有洗矸地点,运输环节成本还有下降的空间。本着改造永无止境、成本能降则降的工作精神,煤炭经贸公司班子精打细算,积极在运输环节降本提效。班子带领建选厂创新工作室多次到现场分析研究,最终确立了一套解决办法,“先建一部跨越铁路专用线的高架大皮带走廓,同时把新建高架大皮带机尾与现洗矸皮带机头相连”,从而把洗矸直接运输到位,很好的降低了运输成本。拣选厂、大煤场创新工作室接到制作任务后,不怕苦累,顶着烈日,利用一些废旧材料,制作跨铁路皮带平台及皮带架,有力配合了施工队打地基、架支柱等作业,做到了用时少质量优效果好。仅此一项每月仅节约运输费就达到6万元。
实施翻水车系统减人提效。煤炭经贸公司原有翻车系统为人工翻车,既劳神费力又工效不高。在人员大多为女工且逐年减少的情况下,经贸公司积极相应集团领导提出的自动化减人号召,想方设法减人提效。他们首先协调新查庄恢复了从主井直达此处的小铁路,同时找到了一辆废弃翻车器重新进行创新改造,并从济宁请来厂家人员指导制定了恢复翻车器使用的可行性方案。为尽快施工,他们购置了液压泵、液压支柱等材料,创新工作室的员工加班延点,一边研究一边改造。经多次调试,于8月25日正式运行。这次创新改造,每班可减少2名员工,共计减少4名员工,每月节约人工费、运输费近2万元,特别是电车运输距离缩短了近90%,大大提高了工作效率。同时利用废弃翻车器总共花费不到10万元,较之购进至少30万的新翻车器,节约了近20万元。
推进小改小革提质提效。除了对大的系统用心改造外,煤炭经贸一班人抓大不放小,利用创建学习型企业奖励政策,鼓励员工立足小改小革,提质提速提效。大煤厂创新工作室的员工利用一套废弃的油缸和油泵,经过修理,并利用一些旧材料,成功自制加工了一台压力机,用于拆装轴承等。同时对装火车溜子换下来的刮板,进行压直,效果非常好,每月份共压直刮板约30根,节约材料费用近1000元。拣选厂创新工作室维修人员利用原方仓撤除的废弃电液油缸,经过努力创新,成功的将洗矸放仓系统由人工放仓改造为自动化放仓,减轻了劳动强度,提高了安全系数和效率,创新成果效益明显。他们在手选皮上部设计一条滑道,安装一个强力电磁铁,把井下上来的混煤中的铁质杂物全部吸出来,改人工拣选为自动吸选,然后通过一个漏斗输送到一楼地面存放区,效果非常好,年节约人工费用7.2万多元,劳动强度大幅度降低。
今年以来,煤炭经贸公司共进行了约10项小改小革技术创新项目,优化系统自动化水平不断提高,均取得了较好的经济效益。