洗煤厂在四个会战中,开展技术创新创效活动,开动脑筋用技术实现设备效益最大化。
他们充分利用好缓冲仓的作用,集中开车时间,提升运行效能,优化生产工艺流程,降低生产成本。对检修车间所用的材料实行一支笔签字,严防流失和浪费,对班组员工的材料使用情况纳入月底考核,与个人收入挂勾,并在检修车间开展了清仓查库、修旧利废活动,对活动开展较好,效果明显的班组和个人给予奖励,调动起全厂员工的节约意识,成本意识,树立起过紧日子、苦日子的思想,杜绝一切浪费和流失现象,创出效益的最大化。特别是进入3月份,洗煤厂因入洗原煤粘度大,在洗煤厂缓冲仓形成积煤,造成设备运行时间长,入洗原煤无法满足生产需要,再开启备用返煤皮带方可满足生产需要,既加大了洗煤厂人力物力投入,对煤质稳定又影响较大。根据实际情况,在厂领导和技术人员的认真勘测、周密计算后,对缓冲仓下两台GZK2400给煤机进行了技术改造,改造后的给煤机出煤量每小时提高100吨,提高了生产效率,减少设备磨损,降低了运行费用。同时,针对入洗量加大,皮带传动滚筒磨损打滑压住皮带较频繁的实际,采用滚筒现场包胶技术,对三部皮带机头传动滚筒进行现场包胶,有力地促进皮带机的正常运转。