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【“安全效益改革攻坚季”】洗煤厂技术革新引领降本提效新风尚

 

发布日期:[2014/10/31 15:15:32]   信息来源: 洗煤厂 于立平

 
  

    浓缩池历来是洗煤厂的瓶颈,若絮凝剂给料不及时,煤泥将悬浮在浓缩池中间,时间过长将造成压耙和精煤污染问题 ,严重会造成停产。原煤系统,主厂房及新系统按要求设置消防设施和生活用水设施,均因为受矿井水供水时间制约,经常出现缺水现象,为此,洗煤厂决定优化改造供水管网。

    该厂通过开动脑筋,加强技术攻关,新供水管网采用原主厂房供水管路和上仓水箱连接改造,去掉主厂房小清水箱,利用夜班低谷期开45KW清水泵给方仓水箱补水,早班、中班利用水箱自压供水,扩大蓄水量,降低电费,保证供水连续性,敷设一根Ф159mm约100余米的管路至方仓水箱,从水箱上口进水,水箱底部出水也与新敷管路合茬,原主厂房管网不变,与新敷设管路连接,实现絮凝剂用水,高频筛和脱水筛降灰用水以及消防生活用水供水正常,不受矿井水厂供水时间的制约。原煤系统敷设管路,由室外全部改为室内,与供暖管路平行敷设,覆盖整个原煤运输系统,彻底解决原煤准备车间冬季供水这一难题。

    通过本次管路改造,实现了投资少,使用方便,操作简单的目的。同时,实现全厂自压供水,减少清水泵运行时间,絮凝剂与去年同期相比,用量减少近4000kg,按目前5.4元/kg计算,节省2万余元。电费高峰0.98/度,低谷0.38元/度。45kw清水泵每天运行4小时计算,每年节省电费3.8万元,真正达到了节本降耗的目的。

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